液壓機液壓系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的現(xiàn)象及原因
液壓機液壓系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的現(xiàn)象及原因
原擬定的控制思路為:分別給兩控制缸活塞桿設(shè)定相同的位移指令值,兩只 比例方向閥分別驅(qū)動兩只控制液壓缸。用柄只比例方向閥的流量值來保證兩液壓 缸活塞桿的同步,各控制缸活塞桿內(nèi)的位在多傳感器,分別檢測各自活塞桿的實際 位移值?刂七^程中,活塞桿的實際位移值與設(shè)定的位移值比較,根據(jù)各自比較 值的正負(fù),決定相應(yīng)比例閥的切換方向」實現(xiàn)位移偏差的校正,此為一動態(tài) 過程。
初期調(diào)試時,給定控制液壓缸活塞桿菊一位移指令值,發(fā)現(xiàn)兩控制液壓缸活塞 桿各自在給定值附近做較大幅度的往復(fù)運動,不能穩(wěn)定,料倉落料閥門整體上處于 扭動狀態(tài)?刂撇荒軐崿F(xiàn)預(yù)期目標(biāo),用手就|換向閥來操作,調(diào)整調(diào)速閥的開口量大 小,在開口較小的范圍內(nèi),即開口量的30%時,兩控制缸活塞桿伸出、退回同步、 定位偏差均在控制要求范圍內(nèi)。在方向閥的開口較大,即大于總開口量的30%時, 兩液壓缸活塞桿同步、定位偏差較大,達有到控制精度要求。 根據(jù)調(diào)試過程中出現(xiàn)的現(xiàn)象,結(jié)合液周控制系統(tǒng)自身的特點,認(rèn)為原因在于比 例流量閥的工作特性及兩控制液壓缸使用叫環(huán)境條件上。
分析比例方向閥的工作特性曲線如圖1-46所示,可以看出, 4WRE6Q2比例 方向閥中位機能的遮蓋區(qū)比較大,F(xiàn)場控告1中,比例流量閥實現(xiàn)A、T口導(dǎo)通時, 控制缸活塞桿伸出。但只有當(dāng)給定控制信號大于2.5 V時,A口才開始導(dǎo)通,而此 時T口已經(jīng)達到總開口量的40% ; P→B、IA→T口導(dǎo)通時,控制缸活塞桿退回。 但只有給定信號小于一5.7 V時,B口始導(dǎo)通,而此時,T口已經(jīng)達到總開口量的 55%。分析控制液壓缸現(xiàn)場安裝狀態(tài),發(fā)現(xiàn)|閥門自身和物料的質(zhì)量,對控制缸活塞 桿有向下的拽拉作用,當(dāng)比例流量閥實現(xiàn)→A、B→T口切換時,控制液壓缸活 塞腔進泊,活塞桿腔排油,控制缸活塞桿伸出失速,比例方向閥的同步控制功能失 效,這是問題的癥結(jié)所在。